近期,朱家峁煤矿洗煤厂针对老车间314矸石脱介筛运行中存在的技术难题,成功完成驱动系统升级改造,有效解决了长期困扰生产的启动载荷小、三角带打滑等问题,设备运行稳定性与生产效率显著提升。

此前,314矸石脱介筛采用顶部安装驱动,电机通过三角带软连接激振器,虽具备一定缓冲性能,但在实际运行中暴露出诸多弊端:急停启动时负载能力弱,电机扭矩不足,三角带频繁打滑,造成传动效率下降,间接影响空气弹簧的高低度调节,进而影响配件使用寿命降低。
为破解这一难题,洗煤厂积极对接厂家深入调研与论证,决定对驱动系统进行升级改造。改造采用“电机连接基座+万向伸缩轴直连激振器”的传动方式,取消原有三角带传动结构。将电机稳固安装于专用基座,通过万向伸缩轴实现动力的刚性、高效传递。
改造后效果立竿见影:驱动扭矩显著增强,设备启动更加平稳,承载能力大幅提升,彻底消除了三角带打滑和磨损问题,大幅降低维护成本。同时,激振器运行更稳定,空气弹簧调节更加精准,为筛分作业提供了可靠保障。
此次改造不仅提升了设备运行可靠性,也为洗煤厂节能降耗、提质增效提供了有力支撑。下一步,洗煤厂将持续推进设备技术升级,以高质量发展,为安全生产保驾护航。
文/图丨张东兵(朱家峁煤矿)