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金源煤矿洗煤厂生产系统全面升级创收增效明显

2018-09-20 责任编辑:集团公司

为提高煤矿生产效益,今年以来,金源煤矿洗煤厂积极创新、优化管理,对洗选系统进行全面升级,保障了生产系统稳定运行,提高了工作效率,创造了相当可观的效益。

“生产”系统巧改造 年创效益千余万。筛分车间增设破碎机,实现了原煤的完全入洗。为保证原、精煤的输送量,增加小时入洗量,该厂对207、801、802皮带驱动装置进行提速改造,带速由原来的1.25m/s提为2m/s;改变无压三产品重介旋流器二段底流口的直径,将原有的旋流器二段底流口160mm直径增加至200mm,避免了分选体内卡堵现象的出现。

改变浮选柱的入料情况,保证入选效果。为提高煤泥的脱水效率,满足增大入洗量的需要,提供合理的入料浓度,该厂增加矿池容量,安设浮选精矿池消泡装置,提高小时入洗量,两台压滤机全负荷同时运行,保证了煤泥脱水效率,满足了生产需求。

通过对洗选流程各个环节的优化改造,该厂的小时入洗量由原来设计能力85.23t增加到160t,一年可增加原煤入洗量20余万吨,增加经济效益1000余万元。

“回收”系统巧改造 年收资源七百万。由于原煤分级筛间隙较大,无法有效回收筛下物,为提高中矸磁尾煤泥的回收率,实现效益最大化,该厂对筛车间进行优化改造,实现了原煤的完全入洗回收。增设破碎机,精细原煤分级筛筛缝间隔,并充分利用原煤内灰低的特点,对中矸磁尾煤泥再次回收,精煤产率提高约2%,年创效可达700余万元,

“风水”系统巧改造 年省费用三十万。该厂原供风系统由两台45KW水冷压风机提供,服役时间较长、故障率较高,已不能完全满足当前生产需求,该厂技术人员利用矿废旧PVC管从压风机房引风至该厂生产系统,由厂内部供风改为矿集中供风,既有效降低了用电成本,又实现了全厂供风无人化,大大降低了职工的劳动强度。

该厂原生产用水均来自消防用水,既浪费资源,又加大了生产成本。经技术人员多次现场研究,对污水处理后进行化验,发现可以达到絮凝、沉淀的效果,符合选煤厂生产用水标准,随即设计、铺设管路,由矿污水处理站直通选煤厂,节约了大量的用水成本。

金源煤矿一直坚持安全生产为前提、积极开展改革创新、促进生产提效的原则。随着煤矿的生产量逐步增大,该矿洗煤厂在保证安全生产的前提下,找寻发展的新思路、新办法,努力为煤矿创造最大效益。

                                             ■金源煤矿  种磊


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