近期,运河煤矿洗煤厂对浓缩机电控系统进行技术改造,实现浓缩机与辅助消泡水泵同步启停,彻底解决了主洗车间压滤煤泥工作前后,人员往返浓缩机启停消泡潜水泵的麻烦。
自浮选尾矿水进入洗选主煤泥水管道后,残留在水中的药剂驱使煤泥水中的高灰细煤颗粒疏水性进一步提高,最终以泡沫的形式漂浮在浓缩池表面,如果不及时消除,将会影响精煤产品质量和洗煤用水水质。对此,该矿洗煤厂在浓缩机机体外沿安装了一套自循环消泡装置。为了最大限度的降低电耗,延长消泡水泵的使用寿命,洗煤厂规定,当主洗车间准备压滤煤泥时,集控室联系专人到浓缩机上开启消泡水泵,等煤泥压滤结束后,集控室再联系专人停止消泡水泵。
时间一长,特别是生产紧张的情况下,人员每天多频次往返浓缩机逐渐变成了一个困扰生产的大麻烦。意识到这一点,洗煤厂维修电工主动出击,根据现场实际,制定出一套最适合现场的解决方案,在浓缩机电控系统基础上,再加一套控制装置,使其继电器与浓缩机主接触器并联在一起,消泡水泵电源接在继电器常开触点上。这样一来,当浓缩机主接触器吸合时,继电器随之吸合,其常开触点闭合,消泡水泵运行;当浓缩机停止运行时,主接触器断开,继电器随之断开,消泡水泵停止。
此次电控技改,在显著减少工人劳动量的同时,也大大减少了人员往返浓缩池可能出现的滑跌等风险;另外,消泡水泵与浓缩机同启同停,从根本上减少了消泡水泵的无谓电耗,能够最大限度的延长水泵的使用寿命,技改成效显著。
█运河煤矿 王昭良 王秀东
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