近日,中银电化糊树脂聚合工段清釜作业发生了大变革,将原本受限空间作业转变为不受限的工作,将原本需要花费两天多时间准备才能进行的清理工作,缩短至仅需一小时,显著降低了成本投入,为企业的高效运营注入了强劲动力。
洞察瓶颈,精益破局
受限空间作业,作为生产流程中风险极高的环节,一直是安全生产管理的重点与难点。在糊树脂生产传统工艺中,进入聚合釜内进行受限空间作业似乎成了“唯一”选择,这不仅耗时费力,还存在诸多安全隐患。
树脂部安全员赵文斌,凭借敏锐的洞察力与对精益化管理的深刻理解,在审核清釜作业票证时,大胆设想:“是否可以通过改进作业方法,从根本上规避受限空间作业带来的安全风险?” 这一设想并非凭空而来,而是基于对生产流程的深入分析与对精益化管理理念的践行。早在2023年,他提出“把人工下釜放置滤网改为使用工具放置”的作业方法,这一看似微小的改进,却有效规避了一次受限空间作业风险,并在实际清釜工作中得到成功应用。
持续优化,精益验证
今年,赵文斌进一步提出“更改清釜方式避免受限空间作业”的合理化建议,这一建议得到了部门领导的高度重视。工段协调各方力量,反复试验、精心求证,最终成功开发出全新的清釜方法。
新方法的核心在于,清理冷凝器时不再提前放置滤网,而是先关闭釜底阀和排污阀,釜底下封头加少量水封住出料管,让清理下来的塑化片随冲洗水落到釜底,悬浮在冲洗水中。清理作业完毕后,打开底阀和排污阀,同时间断开启搅拌,夹带着塑化片的冲洗水利用搅拌产生的漩涡排出釜外。这一创新方法,不仅巧妙地规避了受限空间作业风险,还极大地提高了作业效率,每次清理聚合釜冷凝器时,只需消耗约8立方水就能顺利完成清釜作业,相较于传统方法,水资源的浪费大幅减少,成本投入显著降低。
成果落地,精益赋能
近期,聚合工段采用该方法陆续完成了其余聚合釜的清理工作,方法稳定可靠,不仅有效解决了当前的生产难题,更为同类作业提供了可借鉴的改进思路。
新开发的清釜方法,彻底改变了以往清釜时需要两次人工下釜、两次办理受限空间作业证的旧习惯。清釜准备时间从原来的2天缩短至1小时以内,这意味着企业可以将大量原本用于准备作业的时间,重新投入到生产运营中,极大地提高了生产效率。更重要的是,完全避免了受限空间作业风险,省去了加装盲板的繁重工序,不仅降低了劳动强度,还减少了因安全防护措施所需的人力、物力投入,进一步降低了成本。
这一创新实践,不仅有效解决了当前的生产难题,更让中银电化深刻认识到,面对重复性作业任务,企业不应满足于现状,而应主动作为,深入分析问题本质,细化操作流程,持续探索提升效率、降低劳动强度的可行方法。同时通过持续的精益化管理实践,中银电化将不断减少时间浪费与成本投入,提升企业的核心竞争力,向着更高的目标稳步前行。
文丨赵颜 图丨卜振(中银电化)
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