10月13日,经过4天的全面排查和深入检测,阳城煤电对2号锅炉进行了一次全面细致的“体检”,顺利完成了锅炉的内部检验检测工作,标志着年初确定的生产技术难题项目又顺利完成了一项。
本次内检是锅炉运行时间超过5万小时的法定检测,每3年检测1次,由山东省特种设备检验研究院采用专用的仪器设备,对锅炉水冷壁管道、主蒸汽管道、再热蒸汽管道等高温高压部位进行探伤、测厚,重要焊缝进行无损检测抽查,部分管道进行割管检查内壁结垢、腐蚀情况。为做好检测工作,该矿相关技术人员提前制定了锅炉检测方案,列出了6大类43处检测项目,明确了检验内容和质量标准,并对所有检测项目进行全程监督验收。通过检测,发现了锅炉屏式过热器存在变形和机械损伤、前墙水冷壁管管壁存在凹坑、省煤器最上部管排吊耳开裂、主蒸汽安全阀存在裂痕等设备缺陷和安全隐患13处。
检测工作结束后,该矿技术部门组织召开了专题会议,对检测工作进行了总结,特别是对检测发现的13处问题制定了处理方案,明确专人落实整改。通过本次锅炉检测,对锅炉的整体运行和设备状况有了全面的了解,发现处理掉了一批影响锅炉运行的较大安全隐患,为机组冬季供暖长周期安全稳定运行打下了良好基础。
■阳城煤电 徐永振
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