近日,阳城煤电创新举措处理炉侧仪用压缩空气系统缺陷,打破了原本只能“双机双停”才行的多年惯例。在处理完炉侧几个较大压缩空气漏点后,就能停运一台220千瓦空压机,每年能节约厂用电约190万度、空压机维护费用约6万元,共可实现节约费用70余万元。
据悉,电厂仪用压缩空气系统为单循环系统和全厂公用系统,在任何一台机组运行的情况下,就无法实行停运。目前电厂设备已投产运行8年多,未停运检修过仪用压缩空气系统,现在炉侧仪用压缩空气系统漏点增多,漏气量逐渐增大,这一缺陷深深困扰了发电检修锅炉专业的技术人员。
面对此项难题,他们迎难而上,创新维修方法,用1个多月时间进行了现场设计、改造,制定了科学有效的《炉侧仪用压缩空气停运方案》,通过厂用压缩空气倒送仪用压缩空气用气,在不用“双机双停”的情况下,对仪用压缩空气漏气缺陷进行全部处理。
炉侧仪用压缩空气系统缺陷的处理,有效缓解电厂压缩空气气量不足和空压机运行紧张的问题,保障了公用系统的安全稳定性,还有效降低了生产成本,达到了一举多得的效果。
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